气浮设备导流管的尺度大于0.076 m 或小于0.051 m 时,其内的流型不利于操作。导流管直径较大时,下导管中的气泡较大,尺度的分布较宽,气含率明显减少;导流管直径太小时,一些上升的气泡进入上部的环形区域,气浮设备,造成短路现象。在相同的别离区水平面积条件下,多段环流气浮的实际别离面积高于普通气浮的多倍,因而其处理能力较其它常规气浮高,将带来极大的经济价值,设备投资和设备占地也将大幅度降低。根据现在已有报道,多段环流气浮塔可应用于含油废水,重金属离子废水处理,浮选功率可达95%~。
旋流-气浮设备
旋流-充气气浮体系于1990 年由中山大学朱锡海等人研制成功,涡凹气浮设备,首要用于收回废水中的重金属离子,其处理废水的流程如图8 所示。气浮设备预处理后的废水由泵2 进入喷射器5,与喷射器5 吸入的空气混合,再以切线方向进入混合器7,在混合器7 内与来自底部的压缩空气经布气板而形成的大量微小气泡激烈混合,形成高速三维旋动流场,气浮设备再以切线方向进入分离器9。在别离器9 内,旋流效果加速了浮渣的别离,别离后的浮渣经浮渣桶10 被去除。
气浮设备
浅层气浮设备
浅层气浮技术是在气浮基本原理的基础上,利用哈真浅层概念和零速理论发展起来的一种气浮技术。与压力溶气气浮法相比,它具有水体停留时间短、有效水深浅(一般为0.35~0.5m)、表面负荷高、占地面积小、固液别离完全、浮渣含水率低等长处,具有压力溶气气浮、涡凹气浮等气浮设备不可比较的优势。但是该设备存在设备结构杂乱、操作要求高、毛病率高、维修保养困难等缺陷。
美国克拉福达(Krofta)公司研究成功的一种气浮设备。其气浮进程为:原水经过泵1进入气浮设备2 的中心管3,再经过可旋转的水力接头4 和可旋转的分配管5 均匀地进入气浮池底部,自压力溶气管20 来的溶气水经中心管7 进入可旋转的水力接头8,与原水同步进入气浮池底部。经过碰撞粘附,原水中的微粒形成浮渣沿由相邻两块锥形板组成的环形倾斜气浮区域上浮至液面。浮渣由螺旋撇渣装置11 搜集,然后经排渣管12 搜集后排到池外。气浮设备澄清后的水由旋转集水管13 搜集后排到池外。连在旋转行走设备上的刮板将池底和池壁上的沉泥刮到泥斗6中排放。
气浮设备的关键部分是根据零速理论,将分配管5和8 固定在同一旋转设备10 上,其旋转方向与原水进入气浮池底部的水流方向相反,但速度持平,使进水对原水不发生扰动,气浮在静态下进行。此外,集水管13 与中心旋转部分14 连在一起,这样原水在气浮池中的停留时间就是中心旋转部分的反转周期。该设备的气浮部分由固定在旋转行走架10 上的一组同心锥形板设备15 中的相邻两个组成,锥形板设备15 与配水部分一起沿气浮池同步旋转。环形气浮区域16内的水时刻处于层流状况,加快了颗粒杂质随微气泡的上升速度。
气浮设备
气浮设备对悬浮物和石油类两种污染物的去除率分别为67%和71%,溶气气浮设备,对CODCr 也有39%的去除率。搞效浅层气浮设备在运转正常,进水稳定的情况下,出水可以满足曝气生物滤池的进水水质要求。搞效浅层气浮设备运转中出现的异常情况及其影响
a)气浮设备出水悬浮物升高。悬浮物的升高,会导致很多悬浮物进入BAF,附着在池内填料上,影响填料上的活性污泥活性,一体化气浮设备,下降BAF 的生化处理作用。因为,BAF 内填料为立方体的海绵块,很多悬浮物粘附在填料上,影响BAF 池的处理水量。
b)出水含油量增加。进入到生物处理构筑物混合污水的含油浓度一般不能大于30~50 mg/L,否则将影响活性污泥和生物膜中微生物的正常代谢过程。污油随气浮出水进入到BAF,粘附在填料上,使附着生长在填料上的微生物失去活性,气浮设备影响生化处理作用。并且,很多污油粘附在填料上,很难去除,为保证BAF 的生化处理作用,只能对填料进行更换。
出水悬浮物升高的主要原因及处理措施
a)气浮设备的溶气装置运转不稳定。该浅层气浮设备采用的是部分回流式溶气技能,溶气罐内液位控制对溶气作用影响较大。液位过高,水气接触的空间减小,没有足量的气体溶解到水中,气浮设备气浮作用欠安。液位过低,缺少必要的缓冲水深,容易造成压缩气体穿过水层,直接进入到气浮设备中,在水中构成气浪,不但不能去除水中的悬浮物,并且,因为气浪的搅动,使水面正本现已构成的浮渣破碎,重新回到水中,造成出水水质恶化。
气浮设备
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