选用气浮设备对木业废水进行预处理时,SS 去除率高达90%,COD 去除率为50%以上, 色度去除率约为60%~70%。出水SSlt;430mg/L,CODCrlt;4300mg/L,色度lt;340,达到了预处理的要求。一起因为很多SS 的去除,提高了气浮出水的可生化性。气浮设备用在木业废水预处理工程上, 出水SS、CODCr 及色度均得到极大的下降, 不光减轻了后续生化处理构筑物的负荷,还大大提高了污水净化功率。刮去的浮渣能直接去污泥浓缩池压滤,操作起来简单易行。一起还根绝了SS 堵塞管路的情况,下降了设备修理的几率,气浮设备,节气浮设备约了系统运转本钱,产生了良好的经济效益与社会效益。
涡凹式气浮装置是美国麦王国际企业有限公司的产品,属 年代水平,气浮设备具有技术含量高、出资省、运转费用低、操作简便、适应性强等长处。不仅可以用于城市污水处理,也可用于造纸白水、中段废水的处理。涡凹式气浮装置在化学絮凝剂的帮助下,可大大下降废水中的浊度,一起也可以降低气浮设备使造纸废水达到二级排放标准,回收的纸浆和白水可以再利用。
气浮设备存在的技术问题
混合室外表水流方向从中心收油槽流向罐壁,且散流式气液混合气泡较大,上升过程中易于破碎并构成强紊流。循环泵设计难于进行有用调节,不能适应水量改变负荷的影响,应进行更新,同时避免运行期间的剧烈振荡。
气浮设备循环泵换型改造
改造气浮机内喷射出口,拆除原有气浮循环泵,装置固定新增的气液混合泵,装置及固定新增气液混合泵的配套装置(包括气流别离罐、压力表、真空表),装置各设备管线及附件。
气浮设备选型
气液混合泵类型:80FP;数量:2 台;单泵电机功率:18.5 kW;扬程:50 m。气液别离罐容积:100 L;数量:2 台。
工艺核算
依据实验结果挑选恰当的溶气压力及回流比(溶气水量与待处理水量比值)。通常溶气压力选用0.2~0.4 MPa,回流比取5%~10%。依据实验药剂品种、投加量和完结絮凝所需时间,通常气浮设备取絮凝时间10~20 min。触摸室水流上升流速一般取10~20 mm/s,向下流速一般取1.5~2.5 mm/s。
气浮设备
水流上升流速和气浮设备别离室下向流速。根据气浮内部结构,别离计算气浮内水流上升流速和气浮别离室下向流速,选取合适的流速保证气、液和微粒的上浮别离。
气液混合泵及回流量的选取。考虑到气浮设备立式撇油器的去除电荷及出水实践检测数据,回流比选定为20%,按醉大设计处理能力进行归纳考虑,气浮设备选取气液混合泵,该泵的技术参数为45.0 m3/h的实践过流量,气液比为1∶9 (吸气量为8%~10%),一体化气浮设备,则实践的溶气量为5 m3/h。经过立式撇油器处理后的含油污水的悬浮物含量为200~300 mg/L,总固体含量约为222.0×300=66.0 kg/h;则气固比约为0.001 7,根本符合设计参数规模,气浮设备改造后的气液混合泵可以满足处理的要求。在保持内部现有布局的情况下,深挖设备潜力,为此保存4 个机位,4 处喷射口的情况下,更新2 台气液混合泵,在每个喷射口处布设2 个TV—Ⅲ释放头,涡凹气浮设备,将混合后的气液均匀布置在设备内部,利于水中污染物的去除别离。
气浮设备现场使用
本次气浮优化改造后,在现场针对四级进气阀的开度进行了实践验证,个气浮池进气阀开度为,第四个气浮池进气阀开度为95%,处理效果醉好,气浮出口含油达到82 mg/L。实验进程中,在药剂浓度与改造致的情况下,气浮设备厂家,清水室收油效果杰出,气浮出水水质也较改造前有了较大程度的提高。气浮设备(加气浮选器) 循环泵换型优化改造,取得了预期的效果,大大降低了油田污水含油量,为后续同类型设备改造供给了一定的学习经验。
气浮设备
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