溶气气浮机
涡凹气浮是使用装置于气浮机上部的电机, 带动液下叶轮高速旋转, 叶轮内部构成负压, 空气从进气管吸入, 然后随着旋转的叶轮被甩出。被甩出的空气, 构成雾化气泡, 在叶轮的搅拌下, 空气被粉碎成细微的气泡, 并与水充沛混合后被导向叶片甩出, 甩出的细微气泡和水中的油滴、絮粒相互粘附, 快速浮出水面, 完成油水别离。涡凹气浮发生的气泡直径较大, 一般在700 ~ 1 500 μm。涡凹气浮机底部设有回流管道, 在发生微气泡的同时, 会在池底构成一个负压区, 这种负压效果会使污水从池底回流至叶轮曝气区, 然后又回来气浮段。溶气气浮机这个过程确保了40% 左右的污水回流及在没有进水的状况下气浮段仍可进行工作。
溶气气浮机诱导气浮
诱导气浮是使用循环泵将部分处理水加压回来至装置于气浮机内部的喷发器, 使用诱导和喷发的原理, 当回流水流经喷发器时, 能将气浮机上部气体介质吸入。气体经喷发器效果, 被破碎成500 ~1 000 μm 巨细的气泡, 溶气气浮机与所处理的污水充沛混合,在气浮别离室内, 微气泡在上浮过程中吸附悬浮油滴到液面,溶气气浮机, 完成油水别离。诱导气浮机内部没有转动部件, 依靠水力效果发生气泡。工程使用中, 喷射器有装置在气浮机内部的, 也有装置在气浮机外部顶端的, 溶气气浮机不同喷发器对气泡发生的巨细有较大影响。诱导气浮在油田产出水处理中使用较广泛。
溶气气浮机
溶气气浮机
气浮机刮渣机体系故障和修理替换的状况介绍和剖析
2010 年11 月底检修状况
2011 年11 月底,因为刮渣机体系长时间在高腐蚀性环境中运转,导致链条和支撑杆等腐蚀严峻,链条开裂,支撑杆打弯,乃至与链条绞在一起,滚轮严峻跑偏和磨损,还有气浮机存在轰动大、溶气气浮机靠背轮损坏严峻等问题。刮渣机链条掉落,滚轴支撑脱离轨迹,致使1 根滚轴支撑杆与主轴绞在一起,致使整个刮渣机体系跳停,无法作业。体系存在的首要问题有:
(1)溶气气浮机刮渣机
① 高浓污水刮渣机链条锈蚀严峻,部分掉落,需求进行撤除替换。② 滚轮支撑轴及滚轮磨损严峻,需求进行撤除替换。③ 部分刮板开裂,需进行替换。④ 轴承终年运转,缺少保养,需求进行替换。
(2)气浮机
气浮机终年接连运转,加上现场腐蚀严峻,导致气浮机轰动大,需求对轴、叶轮、轴承等进行检查替换。因而,针对一切的问题,溶气气浮机价格,由山东润兴机械设备有限公司对高浓污水气浮机刮渣机体系进行了为期1 个月的大修,对悉数6 套气浮刮渣体系进行首要零部件的检修和替换。
溶气气浮机
UASB 即升流式厌氧污泥床,溶气气浮机设备,其在构造上的特色是集生物反响与沉淀于一体,是一种结构紧凑的厌氧反响器。UASB 的特色如下:1)污泥床内生物量多;2)容积负荷率高,废水在反响器内的水力停留时间较短,因此所需池容大大缩小;3)设备简单,运行方便,无需设沉淀池和污泥回流设备,不需充填填料,也不需在反响区内设机械拌和设备,造价相对较低,便于管理,而且不存在阻塞问题。
溶气气浮机A/O 池
本系统将反硝化前置,是因为反硝化耗费了原污水中一部分碳源有几物BOD,可减轻好氧池的有几负荷,而且反硝化过程发生的碱度可以补偿硝化过程对碱度的耗费。晓酸菌都是自氧菌,溶气气浮机使用原污水中的含碳有几物和内源代谢产物为碳源废水中的碳源节省了投加外碳源的费用并可取得较高的C/N 比,以保证反硝化作用的充沛进行,并经过与氨氮的氧化复原反响取得能量。好氧池在缺氧池之后,可进一步去除反硝化残留的有几污染物,保证出水水质达标排放。
二沉池
溶气气浮机二沉池采用竖流式沉淀池,用于分离曝气池出水中的活性污泥,池内设置中心传动刮泥机,分离的污泥一部分回流至生化池,剩余污泥定时排入污泥浓缩池。
溶气气浮机
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